而且合磷化时间延高低温试验箱长游离酸度过 |
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发布者:无锡玛瑞特科技有限公司 发布时间:2021/3/21 7:21:45 点击次数:483 关闭 |
溶液的组成与配比对磷化质量有很大的影响,采用自调整的钙盐磷化液进行生产时,工件表面形成的磷化膜结晶粗大、挂灰多,产品外观质量差,该方案配制的黑色磷化液生产时产生的沉淀相对较多,基本上每日都需要打涝沉渣。经多种磷化液比较,采用PF-MIAM和PF-MIAR磷化液。该磷化液调整简单、磷化膜结晶细密,使汽车紧固件耐蚀性能得到较大提高,而且工件挂灰少、溶液沉淀少。其磷化效果基本能满足汽车钢质紧固件黑色磷化要求。酸比是指游离酸度(Tb)与总酸度(Ta)的关系。游离酸度过高,与钢铁件的作用快,会大量析氢,使界面层磷酸盐不易饱和,导致晶核形成困难,膜层结晶粗大、疏松多了孔,复合盐雾试验箱搞蚀性能降低,而且合磷化时间延长;游离酸度过低,磷化膜薄、甚至没有磷化膜生成。总酸度过高会使膜层过薄,总酸度过低会使膜层疏松粗糙。所以,总酸度一般控制在85~140点。小型紧固件采用篮装,工件容易接触,在磷化过程中不能让其充分磷化,复合盐雾试验箱接触部位难以形成完整的磷化膜,故耐中性盐雾性能差;若采用挂装或让工件间不接触,使其能充分反应,便对提高耐中性盐雾性能有事半功倍的作用。磷化液温度升高,可提高磷化的结合力、硬度、耐蚀性。但是温度也不宜过高,否则会使Fe2+氧化成Fe3+,并使沉淀物增多,溶液挥发快,复合盐雾试验箱导致溶液不稳定。⑵、酸比不正确:游离酸性太高,可加碳酸锰等调节:总酸太低,可加主剂调节,总酸控制在85点以上。 ⑸、磷化时间太短:磷化时间控制在10~15min。⑹、溶液中Fe2+含量高:加双氧水等氧化剂调整Fe2+含量,或更换槽液。⑺、溶液里有氧化物:更换槽液,或加强工件前处理酸洗后的清洗。⑻、前处理不干净:采用喷砂或紧固件保持磷化前有较好的表面状况。 ⑼、装载量过多:采用挂装或减少装载量,使紧固件保持一定空隙,让其能充分反应。4.结语⑴.根据紧固件不同,分别进行酸洗或喷砂后,再磷化10~15min,基本能达到耐中性盐雾试验90min的要求。⑵.根据紧固件形状、大小,采用不同的装挂方式进行磷化10~15min,基本能达到耐中性盐雾试验要求。⑶.自配磷化液成分控制不好,溶液调整难度大,沉淀多,工件挂灰中,在磷化过程工件易造成过腐蚀。采用PL-VM磷化液,溶液参数调整简单,沉渣少,工件挂灰,膜层结晶细蜜,其耐中性盐雾时间能有所提高,工件经中性盐雾试验后腐蚀程度小。 现在钢库存仍旧处于正常偏低水平,基于此,笔者谨慎看待10月建筑钢材行情,认为价格或震荡盘整。 纵观全国市场,今日68%市场报价持平,2%市场报价上涨,30%的城市报价下跌。另从期货盘面来看,今日期螺震荡上行,螺纹主力1801合约终收报3695元/吨,较上一工作日结算价上涨54元/吨。
受此影响,现货钢价连续上涨,市场成交出现放量,钢市情绪得到提振。不过,由于价格拉涨过快,市场也存有一定的恐高心态,对市场回调的担忧增多。 |
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